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西门子医用加速器多叶光栅(MLC)故障维修

文章来源:医疗维修在线发布日期:2017-02-15浏览次数:152

 
我院加速器(德国西门子公司)因病人多,每天开机 时间长,且加速器使用已近 7 年,故整机机械、光学、剂量、 电路等系统均开始出现老化现象。加速器故障也由表浅简 单向复杂的元件级故障转移,维修难度逐渐增大。 1 故障现象
某天下午加速器在治疗调强运行过程中,突然出现多 叶光栅(MLC)显示叶片卡住,无法自动变化下一治疗子野, 且屏显有叶片变红闪烁报警,加速器无法继续工作。 2 故障检查 经观察发现 :① 技师工作站屏显有叶片变红闪烁报警, 扭动设备复位钥匙无法复位,进入机器维修模式,软件复位, 故障依旧 ;② 进入机房后,操控手控盒功能分别控制叶片 组 X1、X2 工作,X1、X2 叶片组除 29# 两叶片碰死不动外, 其他叶片均可移动,但各叶片位置不对 ;③ 分别单独操作 X1、X2 组的 29# 叶片。X2 组的 29# 叶片可控能移动,但 对 X1 组的 29# 叶片控制时不能移动 [1-2]。初步结论为 MLC 基本正常,有可能是 X1 叶片组 29# 单叶片偶发过冲,过中 线 10 cm 后限位,引发了整个 MLC 位置紊乱,导致故障发生。 3 故障维修
(1)重校 MLC 叶片位置。现场检查没有发现加速器其他不正常现象,只能按以往经验试着重校 MLC 叶片位置。 按标准校正后,故障消失,机器恢复正常工作,当天放疗 工作完成。但第二天下午治疗调强病人,上述故障重现。 观察 MLC 叶片,X1 叶片组 29# 单叶片过中线 10 cm 处有 过冲现象。按标准再校 MLC 叶片位置,上电试机正常。但 随后几天此故障反复多次出现。 (2)电路分析。MLC 电路基本工作原理 [3-4] :MLC 叶 片位置是由 MLC 控制机柜编程后,给出电机驱动信号驱动 电机来确定各叶片位置的,叶片电机的转动带动了位置电 位器和位置编码电位器的转动,2 个电位器产生的反馈信 号经过处理后,送到 SENSOR 板上比较,比较结果信号送 回 MLC 控制机柜 SLAVE1# 板与实际设定信号比较,来判 断该叶片位置是否正确,再调整该叶片运动到应设位置。 故通过 MLC 电路图仔细分析后,得出可能性判断 :① 控 制 MLC 的 X1 驱动电路板故障,送出不正确控制信号 ;② 叶片驱动 29# 电机自身故障或位置电位器和位置译码器有 损坏,无法送出有效回馈比较信号 ;③ SENSOR 板故障, 实际位置信号与编码位置信号对比错误,给出了错误结果 信号 ;④ SLAVE1# 板故障,给出错误判断信号,返回错误 控制了电机驱动板。 (3)故障处理 :采用分段法,以 29# 驱动电机为标记,分为驱动和回馈前后两段 ;采用更换法,将 29# 驱动电机组与相邻 15# 驱动电机组整体更换,经试验故障现象依然出现,且故障叶片位置未转移。可排除 29# 电机组故障。 恢复两机组原来位置,为方便观察故障现象,不盖外壳, 重新校正 MLC 位置,使用了 2 天,故障居然没有重现。 仔细分析维修过程 :① 为判断此故障,仅仅是调换了 X1 叶片组 29# 驱动电机组,没有做其他工作 ;② 便于观察 故障,未盖加速器机头外壳,经位置查看,发现 SENSOR 板 正处在机头外层,可直接看到 ;③ 经过近 1 周的追踪观 察记录,发现故障发生时间基本在下午 16:00~19:00 左右, 且故障发生间隔时间越来越短,故障发生频率越来越高 ;④ 故障发生后,校正 MLC 叶片位置后,基本能正常继续使用 ;⑤ 为验证想法,加速器机头开壳状态下,运行 1 周,加速器未发生相同故障 [5]。通过实验表明 :基本可判断是加速器 因长时间运行,导致机头内过热,SENSOR 板上某元器件 热稳定性变差,X1 叶片组 29# 机组的 POTENTIOMETER 返回信号与 ENCODER 返回信号在 SENSOR 板上比较错误, 发出错误信息,从而造成此故障发生。 (4)故障解决 :问题集中到 SENSOR I/F#1 板上,通 过对 SENSOR I/F#1 电路分析,发现所有电路几乎都围绕 着 CPU#1、CPU#2 芯 片(P80C31BH) 工 作, 且 CPU#1、 CPU#2 为活动插件芯 片,说明这两芯片为易坏 件。因 CPU#1、CPU#2 芯片之间有关联,决定采用更换法再试, 于是网购 2 块 P80C31BH 芯片(购价 118.00 元),更换了 SENSOR I/F#1 板上 CPU#1、CPU#2 芯片 ,重校 MLC 叶片 位置,试着开壳状态运行,故障未出现。3 天后还原机头 外壳再运行 1 周,故障排除。至今,加速器已使用半年有余, 同类故障没有出现。 4 小结
充分利用大型设备所提供的自检程序和有力条件操作 设备,并有耐心追踪观察故障部位,尽可能缩小故障范围 [6]。 不要盲目动手维修,应分析电路图,有针对性的工作,做到事半功倍。 分段处理问题,近一步缩小故障范围。一定要仔细观察设备表现出的故障现象。 对怀疑的易坏部件、要更换的元器件,要做实验验证,排除故障可能性。